目前,煤炭作為我國(guó)較大的不可資源,在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)不會(huì)有根本的改變。這些污染物嚴(yán)重影響了人們的身體健康,而且對(duì)畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、水體、建筑物以及一些城市設(shè)施等也產(chǎn)生了諸多不利的影響,而二硫的副產(chǎn)物酸雨是對(duì)上述的危害大,特別是對(duì)生態(tài)環(huán)境。
隨著對(duì)環(huán)境治理力度的不斷加大,對(duì)鍋爐脫硫除塵器的要求也隨之提高,尤其在鍋爐的煙塵排放濃度及二硫的排放濃度上。目前,國(guó)內(nèi)對(duì)鍋爐煙氣進(jìn)行脫硫除塵的方式主要為干法和濕法兩種,以及一些聯(lián)合技術(shù)。
{一}、除塵設(shè)備維護(hù)和檢修應(yīng)注意的問題
除塵設(shè)備和有關(guān)設(shè)備作為一個(gè)除塵系統(tǒng),在維護(hù)方面有一些特別需要注意的地方。
布袋除塵器如果長(zhǎng)期停用,采取保養(yǎng)措施,以防布袋受潮、板結(jié)和腐蝕,同時(shí)關(guān)閉除塵器所有進(jìn)出口閥門。在停機(jī)期間按規(guī)定的時(shí)間間隔打開進(jìn)出口閥門,利用煙囪自然通風(fēng)4h,或打開電加熱器加熱8h,以驅(qū)除除塵器內(nèi)潮氣,保持干燥。
除塵器停機(jī)時(shí),如果停機(jī)時(shí)間短,不應(yīng)為除塵濾袋清灰,應(yīng)注意除塵器的保溫,如果停機(jī)時(shí)間長(zhǎng),則應(yīng)為所有除塵濾袋清灰,并利用引風(fēng)機(jī)把布袋除塵器內(nèi)的殘留酸性氣體清洗干凈。
?。?)除塵器要設(shè)專人操作和檢修。轉(zhuǎn)動(dòng)部位定期注油。掌握除塵器的性能和構(gòu)造,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,除塵系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。值班人員要記錄當(dāng)班運(yùn)行情況及有關(guān)數(shù)據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)排氣口冒煙冒灰,表明已有除塵濾袋破漏,檢修時(shí),逐室停風(fēng)打開上蓋,如發(fā)現(xiàn)袋口處有積灰,則說明該除塵濾袋已破損,須換或修補(bǔ)。
?。?)除塵器阻力一般在1200~1500Pa,清灰周期根據(jù)阻力情況用控制柜內(nèi)的設(shè)定開關(guān)進(jìn)行調(diào)整。
?。?)壓縮空氣系統(tǒng)的空氣過濾器要定時(shí)排污,氣包排水閥要定期排水。有貯氣罐的也要定時(shí)排水。
(4)控制閥要由人員檢修,定期對(duì)脈沖電磁閥和脈沖電磁閥進(jìn)行檢查。
?。?)鍋爐啟動(dòng)時(shí)主要依靠燃油,因爐內(nèi)溫度低,煙氣、除塵器和管道溫度也低,而油霧含量較高,容易產(chǎn)生結(jié)露。其防范措施有兩種:
一種是采用旁路煙道,煙氣不經(jīng)除塵設(shè)備直接進(jìn)入引風(fēng)機(jī)前聯(lián)箱,待鍋爐斷油或燃煤粉+燃油達(dá)到較高負(fù)荷、煙氣達(dá)到溫度時(shí)逐步關(guān)閉旁路風(fēng)門,經(jīng)布袋除塵器進(jìn)入正常運(yùn)行。
另一種是不設(shè)旁路煙道,鍋爐啟動(dòng)前先向布袋除塵器噴入粉煤灰,不進(jìn)行反吹清塵,使濾料表面附著一層粉塵。這樣,防止煙氣中的油霧直接同除塵濾袋接觸,避免對(duì)除塵濾袋造成損害。
{二}、脈沖布袋收塵器調(diào)試過程出現(xiàn)問題及分析
1、煙氣溫度
調(diào)試初期,由于處于水泥生產(chǎn)的旺季,廠家為了趕訂單,整個(gè)立窯處于嚴(yán)重超負(fù)荷深暗火運(yùn)行狀態(tài),其結(jié)果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動(dòng)。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵器濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結(jié)露嚴(yán)重。
布袋出現(xiàn)了局部“糊袋”現(xiàn)象,阻力劇增,風(fēng)機(jī)不能正常工作。
為除塵器正常運(yùn)轉(zhuǎn),唯有適當(dāng)提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個(gè)措施,一是適當(dāng)降低產(chǎn)量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時(shí),為進(jìn)一步降低煙氣的熱損失,對(duì)整個(gè)單機(jī)脈沖除塵器系統(tǒng)的保溫和密封性能進(jìn)行了檢查和修補(bǔ)。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題解決。由于除塵器濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對(duì)煙塵具有良好的剝離性能,當(dāng)較長(zhǎng)時(shí)間處于高溫狀態(tài)時(shí),因局部“糊袋”而產(chǎn)生的塵塊被烘干后,在噴吹時(shí)自動(dòng)脫落,除塵器濾袋也得以自動(dòng)。
為防止“燒袋”,除塵器在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了溫度控制系統(tǒng)。當(dāng)煙氣溫度大于260時(shí),混風(fēng)氣動(dòng)蝶閥自動(dòng)打開,冷空氣通過混風(fēng)管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風(fēng)后,煙氣溫度仍大于260混風(fēng)氣動(dòng)蝶閥自動(dòng)關(guān)閉,旁通煙囪蝶閥自動(dòng)打開,同時(shí)風(fēng)機(jī)自動(dòng)停機(jī),立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時(shí),看火工和操作工要及時(shí)采取措施,把窯面溫度降下來,以免長(zhǎng)時(shí)間煙氣超標(biāo)外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對(duì)脈沖布袋收塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機(jī)氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵器濾袋排與排之間噴吹時(shí)間間隔為l0s,共有12排。調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn),清灰效果較差,尤其當(dāng)煙氣溫度偏低時(shí)。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機(jī)換成氣量為1.5/min除塵器濾袋排與排之間噴吹時(shí)間間隔則改為20s,噴吹清灰效果改變。